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发布日期:
10月10日,2025年
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巧思破难题 实干增效益

在铁水转运流程中,铁水包加盖工艺既能显著减少铁水在运输和等待过程中的热量散失,又能有效减少烟尘等污染物向大气中的排放,增加环保指数,达到节能环保的目的。然而,由于设备长期处于高温、多粉尘、强震动的环境中,故障多发成为制约生产顺畅的“老大难”问题。尤其是重型插头,因三相电间距较小、电机电流大,表面易积聚铁粉铁渣,导致短路与炭化,严重影响了铁水调度的效率与安全生产。


“这已经是本月第二次出现同样的问题了,”炼铁部炼铁厂机车班长张正新指着故障插头无奈地说,“每次维修都耽误运行,生产真的等不起啊!”一旁的技术骨干陈向飞仔细检查后沉吟片刻,果断提出建议:“这次我们必须彻底整改。我建议增大相间距离,并加强绝缘隔离,应该能显著降低短路风险。”
方案一经确定,大家立即行动。陈向飞迅速组织现场人员分头协作:“张班长,麻烦负责断电挂牌;小庞,准备好绝缘胶带和内六角扳手;我来拆解插头。”几人默契配合,逐步实施改造。


“相间距离明显增加,铁粉不易搭桥,即便有些许积灰也很难引起瞬间短路。”陈向飞一边擦去额头的汗水,一边向同事讲解改造的关键所在。短短三十分钟,改造工作顺利完成。合闸、测试,随着电机清脆的启动声,铁水罐盖缓缓闭合,运行恢复平稳。


“太好了!这个问题总算解决了!”张正新兴奋地说。此次小改小革不仅快速恢复了生产,更从根源上提升了设备可靠性。初步估算,仅这一项改造每年就可大幅减少故障停机时间,创效金额近20万元,同时有力保障了高炉铁水调度工作的连续性与稳定性。
这项优化改造是该单位持续推进“小改小革”活动的生动缩影。今年以来,炼铁厂大力推进“降本增效在一线”活动,积极鼓励职工从日常操作中寻找创新点、于细节深处挖掘效益潜力。越来越多的职工立足岗位、开动脑筋、主动上手,不仅高效破解了生产瓶颈,更锻炼了自身的业务能力。
调整线路布局、优化绝缘材料、改进紧固方式……每一个小问题都是改进的契机。今后,炼铁部炼铁厂将继续发扬扎根基层、讲求实效的务实作风,持续推动各项工作朝着更高效、更稳定、更可持续的目标稳步前进。


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