
近年来,集团焦化厂维修班秉持高度责任感,凭借精湛技艺,将设备维护工作做细做实,有力保障了设备的平稳高效运行。
去年4月份,段元刚在巡检时敏锐地发现氨水管道弯脖处有细微渗漏。氨水具有强腐蚀性,一旦漏点变大,后果不堪设想。他没有犹豫,立即联系班长:“氨水泄漏,位置在转化区东侧弯脖,需要立即抢修!”片刻之后,班长便赶到现场。办理作业票、准备气割焊机、搭设脚手架、布置安全防护措施……一切有条不紊。经过两个小时的连续奋战,泄漏点被成功封堵。当他们从脚手架上下来时,脸上挂满了释然的笑容。
对于维修班而言,工作从来不分昼夜。一天深夜,正在家中休息的潘军法被手机铃声惊醒。电话那头语气紧急:“推焦车外卡簧脱出,联轴器跑偏,必须马上修复!”他二话不说,披衣出门,直奔现场。凌晨的厂房里光线不算明亮,他借着头灯的光,细致排查、调整复位。数小时的努力后,设备终于重新运转。但潘军法并没有就此离开。他围着设备反复观察,动手加固电机底座、加装压板,从根本上杜绝了卡簧再次脱出的可能。

5月份,综合供水地下管道发生泄漏,积水迅速蔓延。孟祥鹏带着谷道燕等三人赶到时,漏水点已形成深约2米的积水坑。
“我下去!”孟祥鹏率先跳入坑中。泥浆瞬间灌满鞋子,冷水浸透衣衫。他们浑然不顾,半蹲在水中持续作业,连续打下三个抱箍,控制住了泄漏点。随后昼夜加班,彻底完成封堵,保障了焦化生产命脉的畅通。
面对焦三皮带下料口频繁堵料导致焦炭外溢、损伤皮带的难题,班组召开“诸葛亮会”,集思广益。最终,他们巧妙设计并安装了一套由接近开关、溢料盒和中继器组成的自动停机连锁装置。一旦堵料,装置便会自动触发,及时停机,有效避免了生产损失和设备损伤,单次即可节约各类费用5000余元。
孟祥鹏还针对化产车间切片机废气回收阻力大的问题,重新设计管道走向,制作新支管直接对接主管,显著提升了废气回收效率。潘军法则从烦琐的炉门更换流程中找到灵感,利用闲置电动葫芦,设计制作出“小型炉门吊装工具”,使更换炉门无需再拆除防火墙,大幅提升效率、节约材料。这项发明已成功申报国家实用新型专利,成为职工智慧的生动注脚。

高效的维修背后,是严谨的管理体系。该班组推行“包机到人”制度,对全厂设备实行“六定”检查:定人、定点、定量、定标、定路线、定周期,让每位职工对自己的“责任田”了如指掌,巡检记录清晰可溯。
安全,是班组不可逾越的红线。班前会上,班长总会多问一句:“今天的危险源有哪些?防控措施到位了吗?”工作过程中,轮值安全员全程监控,互联保机制让彼此成为对方的“眼睛”。班后会则成为剖析总结的课堂,“安全为了谁”的讨论让每个人将工作规范内化于心、外化于行。
他们没有豪言壮语,只有默默俯身的身影;没有惊天动地的事迹,只有日复一日的坚守。在钢铁的世界里,这群“设备医生”用汗水诠释责任,用智慧书写担当,成为生产线上最可靠的后盾