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发布日期:
12月12日,2025年
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聚焦小改小革 推动降本增效

今年以来,集团品质保障部主动作为,将目光聚焦于检验分析设备维护管理与工作流程优化,以一系列立足实际的“小改小革”,撬动降本增效“大效益”。

变废为宝 自主维修显担当

“能自修绝不外委,能修复绝不更换”,这一理念已成为该部门干部职工的行动共识。
面对一台闲置已久、厂家维修报价高达4万元的定硫仪,他们没有选择轻易报废。设备管理员马刚组织技术团队,深入研究设备原理,大胆尝试自主修复。没有现成配件,他们就从其他报废设备上拆解代用;遇到复杂故障,他们便对照技术图纸逐一排查攻坚。最终,这台濒临报废的关键设备成功“复活”,不仅节约维修成本4万元,更在修复过程中提升了团队的自主维护能力。
类似的案例不胜枚举:X射线荧光光谱仪散热风扇板,经仔细检修、替换部件后恢复如初;定硫仪玻璃电解池出现损坏,借鉴汽车玻璃修复技术,以极低成本完成修复;针对直读光谱仪冷却系统故障,精准判断出压力开关问题,采用性价比更高的国产件替代……

巧手匠心 小改小革解难题

该部门聚焦设备运行中的常见问题与效率短板,坚持“一事一策”,实施精准改良。
全自动砂轮磨样机的照明系统频发故障,经深入排查,根源在于电压不匹配。技术人员不仅重新设计了稳定的24伏供电线路,而且还将灯具改为磁吸式超薄灯条,并优化了安装位置,使得照明效果和使用寿命得到显著提高
生铁试样吹扫装置原先存在磁铁易脱落、耗气量大的问题。团队通过将长方形木质底座改为圆形聚氨酯板,并采用圆心定位加螺丝固定的方式,实现了试样的快速、均匀冷却,同时显著降低了压缩空气消耗。
面对马弗炉热电偶导线因高温易损坏的难题,职工巧妙利用废旧陶瓷管制作保护套,有效隔绝热辐射,大幅延长了导线使用寿命,降低了备件消耗。
对于价格昂贵的铂金坩埚抛光难题,他们仅投入300元购置台钻,配以专用磨头,便自制出功能完备的抛光装置,其效果不逊于专业设备,以小投入解决了大问题。

管理创新 数字转型提效能

品质保障部积极推动数字化转型,让现代信息技术为日常管理赋能。
针对标准溶液管理中长期存在的纸质记录繁琐、易污损、查询不便等问题,马刚将相关溶液信息集成至专属二维码,并采用PVC材质制作标识牌,实现了信息的快速录入、便捷查询与全过程规范管理,提升了数据准确性与工作效率。
在危化品管理这一关键安全领域,技术人员搭建了一套基于二维码的实时管理系统。操作人员通过扫码即可便捷完成危化品出入库登记,系统可以自动汇总,生成库存、消耗等数据,实现了库存的精准管控、成本的实时分析、采购的规格优化等功能。截至目前,系统已运行10个月,累计处理数据2000余条,显著提升了管理效率与本质安全水平。
同样,对于价值约15万元的标准物质,该部门也建立了详实的电子台账和二维码标识系统,实现了信息的实时更新、精准管理,有效避免了重复采购和资源浪费。
从“以修代换”深挖设备潜力,到“微改造”优化工艺流程,再到“数字化”升级管理手段,品质保障部将“不起眼”的细微之处,转变为实实在在的“增效点”。下一步,该部门将继续深化全员成本与创新意识,将降本增效的实践向更广领域、更深层次推进,同时探索引入更多智能化工具与技术,持续优化整体运营效能,致力于构建更加精益、高效、可靠的品质保障体系,为企业的高质量发展提供更坚实的支撑。

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