


无论是酷热盛夏,还是凛冽严冬,在公司焦化厂的生产现场,人们总能看到一个头戴安全帽、肩背笔记本电脑、手拎工具箱的身影,忙碌地穿梭于焦炉与电气控制室之间。他,就是设备科电气管理员——吕伟杰。
“电气系统好比焦化生产的‘神经中枢’,它的稳定直接关系到生产效率和环保达标。”谈及自身工作,吕伟杰这样形容。正是怀着一份“时时放心不下”的责任感,他以“事事落实到位”的劲头,常年扎根生产一线,攻坚克难,默默守护着焦化电力系统的平稳运行。
在工作中,吕伟杰始终坚持“预防为主、防治结合”的原则,将春秋两季的电气清扫维修与日常点检维护有机结合,牵头制定详细的设备维保计划,明确内容、人员与节点,扎实抓好电气设备周期性的预防试验与维护保养工作。

高压设备风险高、维护难,是设备管理中的重点环节。每逢高压室专项排查时,吕伟杰都会带领电工班成员为其做全面的“深度体检”,重点核查高压柜电流互感器、过电压保护器、综合保护器等关键设备的试验记录与更换情况。针对发现的问题,他认真建立隐患台账,明确责任人与整改时限,实行闭环管理,确保安全隐患早发现、早处置、早消除,全力保障电气系统稳定运行。
在做好电气设备维护的同时,他把目光投向了电气节能改造。在焦化生产的成本组成中,电气消耗是大户。电气设备能耗占比高,一直是吕伟杰的心头大事。他时常思考:是否可以通过技术改造,实现节能降耗?
以化产南台循环氨水泵为例,该设备原先采用直接启动方式,不仅启动电流大、能耗高,还会对电网造成冲击。为此,吕伟杰深入调研水泵运行状况,对比各类节能方案的可行性与经济性。经过反复测算与论证,他提出了将启动方式改为变频控制的改造思路。

然而,改造工作并非一帆风顺。循环氨水泵属于关键生产设备,停机改造的时间窗口期窄,且变频器的选型、安装、调试涉及诸多专业技术难点。为确保改造顺利推进,吕伟杰提前制定了详细的施工方案,明确各环节的时间节点与责任分工。在设备选型阶段,他多方调研,对比不同厂家的产品性能与能耗数据,最终选定了性价比最优的变频器;安装过程中,他全程监督,严格把控接线质量与安装精度;调试过程中,他更是精益求精,反复调整变频器参数,使其与电机运行特性相匹配,保证水泵在不同负荷下均能保持最佳运行状态。
功夫不负有心人,化产南台循环氨水泵变频器改造项目顺利完成并投入使用。经实际运行测算,该项目年节约电费约55万元,在显著降低电耗的同时,还减轻了对电网的冲击,延长了设备使用寿命。
“我会继续扎根电气管理一线,以更加饱满的热情和昂扬的斗志,为焦化生产的绿色环保、节能增效和安全生产,贡献更多智慧与力量。”谈及未来工作,吕伟杰坚定地说道。