
集团炼铁部炼铁厂机电车间自动化班聚焦降本增效,持续挖掘设备潜能,全力保障高炉自动化系统稳定运行,为企业提质增效提供了有力支撑。
对于自动化班而言,故障就是冲锋号,时间就是效益。
一次,矿槽系统与炉顶系统突发通讯中断,中控室内顿时失去对现场工况的实时感知,生产调度被迫按下“暂停键”。接到指令后,班组成员迅速集结赶赴现场。面对复杂局面,他们没有等待外部支援,而是就地利用笔记本电脑搭建临时局域网络,率先稳住矿槽系统的运行节奏,为深入排查赢得了宝贵窗口。随后,他们分工协作,沿着线路逐段检测、逐项分析参数,经过紧张有序的调试,通讯信号最终恢复如初,生产秩序重回正轨。

不久前的一个凌晨,脱硫输送风机突发停机,导致2号脱硫磨机系统无法启动。若不及时处理,生产进度将受到直接影响。班长毛瑞国与李军等人接到通知后,火速到岗。他们临危不乱,迅速将脱硫风机切换至面板控制模式,确保系统临时运转。紧接着,众人分头行动,对变频器、PLC模块及信号线路展开地毯式排查。经过细致筛查,最终锁定故障源于模拟量控制线与启动信号线的破损隐患。班组当即更换问题线路、重新调试参数,从深夜鏖战至天色破晓,彻底消除了设备隐患。
在保障设备稳定运行的同时,自动化班将目光投向更深层次的能效优化。
过去,环境除尘风机依赖人工调节频率,不仅响应滞后、精度难以保障,还造成电能浪费。针对这一痛点,班组自主上线了峰平谷控制系统,依据用电时段精准调控:谷段高频满负荷运行,平段切换至中频,峰段则降为低频,实现了按需供能、精准控耗,既降低了电费成本,也减轻了岗位人员的劳动强度。
在喷煤袋除尘氮气调节环节,技术骨干李军带领团队自主研发了氮气调节阀自动调整系统。该系统可实时监测压力变化,智能调节阀门开度,将氮气压力稳定控制在320至400千帕的理想区间,在保障除尘效果的同时,实现了氮气资源的精细化利用。

无论是突发故障的快速处置,还是智能改造的顺利落地,背后都离不开自动化班日复一日的技术积累。
为提升全员实战能力,班组建立了常态化培训机制,定期组织集中技术研讨。班员们围绕典型故障案例、运维技巧、编程经验畅所欲言,将个人“实战心得”转化为班组的“通用教材”,推动团队整体战斗力持续攀升。
毛瑞国对此深有感触:“过去渣处理转鼓系统出现变频停机故障,我们只能进行全方位排查,既耗时又影响生产。经过反复总结复盘,我们梳理出一套标准化排查流程,如今处理同类问题又快又准,检修效率大幅提升。”
下一步,自动化班将继续秉持精益求精的态度,以更精湛的技术、更务实的作风,全力做好自动化设备运维保障工作,为高炉安全高效生产保驾护航。