
他们的战场,大多都在狭窄逼仄的机体内、高温炙烤的设备旁,或是常人难以触及的角落。
前不久,F2轧机出口导位油缸突发渗漏。油缸深藏在轧机内部,作业面狭窄逼仄,维修人员只能侧身蜷缩,一点点往里挪动。弥散的氧化铁皮粉末和刺鼻的机油味,让每一次呼吸都变得沉重,但他们没有一个人退缩。扳手在狭小空间里艰难起落,汗水顺着安全帽的边沿不断滴落,整整三个小时的连续奋战后,新油缸顺利更换完毕,设备重新发出欢快的轰鸣。
“只要设备告警,无论何时何地,我们都会第一时间奔赴现场。”班长亓波坚定地说道。

凌晨两点,急促的电话铃声划破夜的宁静:工作辊突发故障。夜色中,班组成员从四面八方赶来:有的刚下夜班,工装还没来得及脱;有的从家中匆忙赶到,头发凌乱都没来得及整理。但大家没有任何抱怨,迅速投入抢修。经过仔细检查,他们发现工作辊断裂,框架也产生了变形。那一夜,没有人顾得上休息,直到天亮,设备终于恢复正常运转。
车间实行峰平谷分时用电生产后,生产节奏更快,留给设备维保的时间窗口变得更窄。维修班必须充分利用生产间隙,争分夺秒完成点检、润滑、换件。一次日常巡检中,当班人员敏锐发现连轧主传动的接轴抱紧未打开——一个不起眼的细节,稍一疏忽就可能酿成重大设备事故。他们立即处置,不仅避免了接轴损坏,也保住了油缸。

面对粗轧95根中间辊道冷却水管频繁堵塞、辊面冷热不均的问题,维修班潜心钻研,大胆改进方案:将辊身冷却改为辊径冷却,加装电动调节阀,实现过钢时自动关水。改造后,带钢表面光洁度明显提升,辊道运行更加平稳。
在降本增效的路上,这群年轻人同样精打细算。他们始终坚持“能修不换、能用不弃”的原则,小到电动扳手、磨光机,大到液压站泵组,件件精心修复。全线120个盖米控制阀因磨损导致密封不严,更换新品需高额成本。亓波带着谢国锋等几人,将阀门一个个拆开,更换密封圈,修磨阀板。在他们的巧手下,老旧阀门重获新生,节约成本近十万元。
面向未来,这支队伍将继续以“设备零故障、生产零中断”为目标,进一步优化分时生产检修方案,让设备维修更高效、巡检更精准、保障更有力。