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发布日期:
05月28日,2025年
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念好节约经 广开降本路

泰山钢铁集团冷轧部950退火生产现场,维修技师李忠和正带领李宪昌、鹿炳鑫等几名维修工,利用等离子切割技术,将变形废弃的退火内罩进行切割、拼接,重新组装成可用的新内罩。李忠和笑着告诉记者:“现在,我们五天就能拼接完成一个新内罩,每个可节约费用9万余元。”

这一幕正是冷轧部深入推进降本增效工作的生动缩影。今年以来,冷轧部牢固树立“过紧日子”思想,坚持从大处着眼、小处着手,深挖降本潜力,大力开展修旧利废活动,让废旧材料、工具重新焕发生机。同时,该单位还制定相关制度,根据各车间目标完成情况实施奖惩,激励大家比学赶超,确保降本增效在一线落地生根。

各车间积极响应,立足实际,既“抱西瓜”又“捡芝麻”,向降本增效发起全面攻坚。剪切配送中心针对薄壁套筒双面焊接效率低、成本高的问题,自主研制了一套套筒机装置,实现单面焊接双面成形,平均每个套筒节约焊条2.5根。按每月生产600件计算,可节约焊条1500根,既降低了成本,又提升了效率,实现“一举两得”。

天车车间同样不甘示弱。行车车轮组因使用频繁,轴承端盖易磨损,更换新件成本高昂。车间职工集思广益,拆解旧车轮轴承座,更换同型号新轴承,经过反复组装、调试和检验,最终使旧车轮重新达到技术要求。“一个φ800mm的大车轮成本9000元,而修复仅需更换300元的轴承。”天车车间主任张兆元算了一笔账,“每修复一个就能节约8700元,既省钱又延长了设备寿命。”

据统计,4月份,冷轧部累计修复备件132件,完成950退火和1700退火的内罩拼接、950轧机的AGC油缸修复、行车吊具双面夹钳修复、制氢站程控阀等修复工作,折算节约成本29.87万元,较控制目标提升25.3%。

下一步,冷轧部将继续加大设备修复和改造力度,最大限度挖掘废旧物资的利用价值,通过“小举措”实现“大效益”,为企业发展注入新动能。


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